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崔兆迎2005年进入新时代药业,2011年与科研部项目组人员一起进入新成立的53车间,担任精干包组长。面对新挑战,他吃苦能干,在不断学习和探索中创新提升。
反复摸索优化工艺
车间成立初期,没有现成经验参照,崔兆迎和他的团队边干边总结,克服人员少等困难,加班加点,实现工艺优化:通过对精干包析晶参数细节进行优化,使析晶时间由原来的20多小时缩短至10小时左右,每批节约110度电;通过干燥参数和生产操作的优化,每批次的干燥时间由原来的每批10天缩短至现在的每批80小时,每批次干燥用电节约近万度;通过调节干燥过程中升温速度、搅拌时间,使产品的溶剂残留由最初的0.3-0.4%到现在的0.1%以内(标准是0.5%以内)。
主动钻研改造设备
班长陈启林称赞崔兆迎“责任心强,能积极主动的去解决问题,能打硬仗。”结晶工序使用的的螺杆泵不适合输送结晶液,崔兆迎借鉴原有经验,使用气动泵代替,满足了生产要求;应客户要求,产品粉碎粒度控制在60-110目,现有设备容易高处上限或低于下限,除了更换设备的预案,崔兆迎积极联系厂家,购买不同规格筛网进行试验,筛选出合适的筛网、转速、进料速度,成功满足了客户的要求,与购置新设备相比节约近30万元。崔兆迎注重对设备的日常维护,为保证设备顺利运行,他对精干包三合一机的日常维护和小故障自己能顺利解决,每年节约成本约2万元,保证了生产顺利进行。
不断学习带动团队
崔兆迎调到精干包岗位担任组长后,积极主动学习工艺、设备、D级区相关洁净区知识,之前从未接触洁净区知识的他,在最短的时间内掌握了所有知识点,并且创建“学习小班组”,积极组织培训会,带领全组人员共同学习。他不定期组织小组聚餐,交流讨论最近工作中出现的问题,他们的“工作餐”成为特别的工作总结会,增强了组员凝聚力。
车间主任刘茂田说:“崔兆迎无论在哪个岗位,都服从大局,任劳任怨,车间成立之初,他每天主动加班4个小时以上;他创新解决岗位上的工艺、设备、人员难题,保证了生产顺利,实现了降耗增效。”